การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) รวมถึงบรรเทาความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านกระบวนการผลิตที่โรงงานพรีคาสต์ จ.นครปฐม ซึ่งได้คำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องมือเครื่องจักร และสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

แนวทางการดำเนินงาน

  • ปรับปรุง Layout จุดเปิด/ปิดไฟ ภายในโรงงาน ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
  • ปรับปรุงอาคารให้สามารถรับแสงสว่างจากธรรมชาติมากขึ้น เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานจากไฟฟ้า
  • ออกแบบระบบเปิด/ปิดด้วยสวิทซ์อัตโนมัติ และออกแบบตำแหน่งที่ตั้งสวิทซ์ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อให้ง่ายต่อผู้ใช้อาคารในการเปิด และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่างๆ เพื่อนำมาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
  • นำแผงพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้เป็นพลังงานเพื่อให้หลอดไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนได้เป็นเวลา 6 ชั่วโมงต่อวัน

ผลการดำเนินงานปี 2567

จากการปรับปรุงอาคารที่โรงงานพรีคาสต์ จังหวัดนครปฐม เปลี่ยนชนิดของหลอดไฟส่องสว่างในเส้นทางหลัก จากสปอร์ตไลท์เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED และนำแผงพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้เป็นพลังงานเพื่อให้หลอดไฟส่องสว่าง โดยสามารถประหยัดพลังงานได้ 12,702 กิโลวัตต์ต่อปี (พิจารณาการใช้งาน 6 ชั่วโมงต่อวัน) เทียบเท่าการลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่ากับ 7,125.82 kgCO2e ต่อปี โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีการใช้ไฟฟ้าในโรงงานพรีคาสต์ จ.นครปฐม ทั้งหมด 97,080 กิโลวัตต์ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า 65.24% เมื่อเทียบกับปีฐาน

นอกจากการดำเนินงานในโรงงานพรีคาสต์ จ.นครปฐม บริษัทฯ ได้ปรับปรุงอาคารสำนักงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยการพึ่งพาแสงและลมธรรมชาติ เลือกใช้วัสดุทดแทนพลังงาน เช่น แผงโซลาร์ เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ที่เลือกใช้สารทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ทำลายโอโซน และลดภาวะเรือนกระจก และรณรงค์การลดใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการประหยัดการใช้พลังงานให้ได้ร้อยละ 5 ภายในปี 2568 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้ครอบคลุมการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ เทียบกับปีฐานในปี 2564

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้สำนักงานใหญ่ ใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 212,449 กิโลวัตต์ ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 9.9 และลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 36.7 เมื่อเทียบกับปีฐาน

หน่วยงาน 2564 2565 2566 2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(กิโลวัตต์)
ร้อยละ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(กิโลวัตต์)
ร้อยละ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(กิโลวัตต์)
ร้อยละ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(กิโลวัตต์)
ร้อยละ
สำนักงานใหญ่ 335,622 67 201,498 51 235,841 61.3 212,449 68.64
โรงงานพรีคาสต์ จ.นครปฐม 164,994 33 195,528 49 148,864 38.7 97,080 31.36
รวม 500,616 100 397,026 100 384,705 100 309,529 100

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ โดยส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดและมีประสิทธิภาพเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างถูกสุขอนามัย ตลอดจนยึดมั่นในการแสดงความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ

แนวทางการดำเนินงาน

  • การลดปริมาณการใช้น้ำตามหลักการ 3 Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ปรับปรุงขั้นตอน และกระบวนในการทำงาน เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ และใช้น้ำอย่างคุ้มค่าที่สุด
  • การเลือกใช้สุขภัณฑ์ในโครงการ โดยการเลือกโถสุขภัณฑ์แบบ Dual Flush ที่มีการใช้ปริมาณน้ำไม่เกิน 6 ลิตร ต่อการกดน้ำ 1 ครั้ง
  • ติดตั้งมาตรวัดน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำ และตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารส่วนกลาง โดยจากการตรวจสอบ ในปี 2567 ไม่พบการรั่วซึมของน้ำในพื้นที่บริเวณโดยรอบ

ผลการดำเนินงาน ปี 2567

ในปี 2567 มีปริมาณการใช้น้ำบาดาลในโรงงานทั้งหมด 6,352 ลูกบาศก์เมตร ลดลง 36% เมื่อเทียบกับปี 2566 และลดลง 73% เมื่อเทียบกับปี 2560 (ปีฐาน) ซึ่งสาเหตุหลักมาจากในปีนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการลดใช้พลังงานในด้านต่างๆ และอีกหนึ่งสาเหตุคือ ปริมาณน้ำจากลำคลองมีเพียงพอต่อการใช้งาน ทางผู้บริหารของฝ่ายโรงงานจึงพิจารณาให้นำน้ำจากลำคลองเข้ามาใช้ในการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ แทน เช่น อุปกรณ์การโม่ปูน เป็นต้น

นอกจากนี้ในส่วนของสำนักงานใหญ่ และโรงงานพรีคาสต์ จ.นครปฐม มีการใช้น้ำประปารวม 7,064 ลูกบาศก์เมตร

หน่วยงาน 2564 2565 2566 2567
ปริมาณการใช้น้ำ
(ลูกบาศก์เมตร)
ร้อยละ ปริมาณการใช้น้ำ
(ลูกบาศก์เมตร)
ร้อยละ ปริมาณการใช้น้ำ
(ลูกบาศก์เมตร)
ร้อยละ ปริมาณการใช้น้ำ
(ลูกบาศก์เมตร)
ร้อยละ
สำนักงานใหญ่ 1,923 15 622 6 922 8.4 712 10.08
โรงงานพรีคาสต์ จ.นครปฐม 11,283 85 9,434 94 10,006 91.6 6,352 89.92
รวม 13,206 100 10,056 100 10,928 100 7,064 100

ภาพรวมในปี 2567 ปริมาณการใช้น้ำของสำนักงานใหญ่และโรงงานลดลงจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 35.36 เป็นผลมาจากการวางแผนการผลิตโดยการลดการสต็อคสินค้าคงคลังที่เกินความจำเป็น และการเลือกใช้น้ำจากลำคลองในการล้างและทำความสะอาดเครื่องจักร และได้มีนโยบายรณรงค์ลดการใช้พลังงานน้ำอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารภายในองค์กร ให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการสูญเสียทุกขั้นตอน พร้อมทั้งตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต และการขนส่งแผ่นคอนกรีตพรีคลาสต์จากโรงงานสู่โครงการต่างๆ เพื่อลดปริมาณมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกของพนักงาน เพื่อร่วมอนุรักษ์การใช้พลังงานให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงาน

  • จัดให้มีการปรับปรุงระบบการบรรทุกใหม่ ทำให้สามารถเพิ่มน้ำหนักการบรรทุก โดยไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
  • คิดค้นอุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้บรรจุชิ้นงานได้มากกว่าเพื่องานขนส่งที่คุ้มค่าเนื่องจากสินค้ามีรูปแบบที่หลากหลาย โดยการใช้ A-Frame และ Rack ในการส่งสินค้า ทำให้สามารถเพิ่มน้ำหนักบรรทุก และยังลดปริมาณการใช้ไม้หมอน ถือเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
  • วางแผนการจัดส่งสินค้า โดยพิจารณาจากปริมาณและระยะทางในการจัดส่งเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทั้งนี้ไม่กระทบต่อแผนการทำงานที่วางไว้

ผลการดำเนินงาน ปี 2567

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นคอนกรีตพรีคาสต์ให้มีน้ำหนักลดลง และอุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้บรรจุชิ้นงานได้มากกว่าเพื่องานขนส่งที่คุ้มค่า ทำให้สามารถเพิ่มน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ย 12.98 ตันต่อคัน ประสิทธิภาพการขนส่งเพิ่มขึ้น 23.97% เมื่อเทียบกับปีฐาน

การใช้ทรัพยากรน้ำในขบวนการผลิตในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปที่ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม และในพื้นที่พัฒนาโครงการก่อให้เกิดน้ำเสียขึ้น บริษัทฯจึงกำหนดให้มีการบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานต่างๆ เช่น พื้นที่พัฒนาโครงการปฏิบัติตามมาตรฐานของจัดสรรในโครงการบ้านแนวราบ และปฏิบัติตามมาตรฐาน EIA ในโครงการคอนโดมิเนียม สำหรับโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปปฏิบัติตามมาตรฐานน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม ISO14001:2015 เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำทิ้งตามข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดบางส่วนกลับมาใช้ในพื้นที่ ด้วยการจัดทำบ่อตกตะกอนบริหารจัดการน้ำทิ้งของ Batching plant จากน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก และเศษคอนกรีตสดที่มีค่าความเป็นด่างสูง ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และใช้เครื่อง Recycling Concrete โดยนำน้ำที่ผ่านกระบวนการตดตะกอนแล้ว กลับไปใช้หมุนเวียนในกระบวนการผลิตคอนกรีตอีกครั้ง เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรน้ำได้อีกทางหนึ่ง