
บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) รวมถึงบรรเทาความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านกระบวนการผลิตที่โรงงานพรีคาสต์ จ.นครปฐม ซึ่งได้คำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องมือเครื่องจักร และสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
แนวทางการดำเนินงาน
- ปรับปรุง Layout จุดเปิด/ปิดไฟ ภายในโรงงาน ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- ปรับปรุงอาคารให้สามารถรับแสงสว่างจากธรรมชาติมากขึ้น เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานจากไฟฟ้า
- ออกแบบระบบเปิด/ปิดด้วยสวิทซ์อัตโนมัติ และออกแบบตำแหน่งที่ตั้งสวิทซ์ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อให้ง่ายต่อผู้ใช้อาคารในการเปิด และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า
- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่างๆ เพื่อนำมาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
- นำแผงพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้เป็นพลังงานเพื่อให้หลอดไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนได้เป็นเวลา 6 ชั่วโมงต่อวัน
ผลการดำเนินงานปี 2567
จากการปรับปรุงอาคารที่โรงงานพรีคาสต์ จังหวัดนครปฐม เปลี่ยนชนิดของหลอดไฟส่องสว่างในเส้นทางหลัก จากสปอร์ตไลท์เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED และนำแผงพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้เป็นพลังงานเพื่อให้หลอดไฟส่องสว่าง โดยสามารถประหยัดพลังงานได้ 12,702 กิโลวัตต์ต่อปี (พิจารณาการใช้งาน 6 ชั่วโมงต่อวัน) เทียบเท่าการลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่ากับ 7,125.82 kgCO2e ต่อปี โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีการใช้ไฟฟ้าในโรงงานพรีคาสต์ จ.นครปฐม ทั้งหมด 97,080 กิโลวัตต์ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า 65.24% เมื่อเทียบกับปีฐาน

นอกจากการดำเนินงานในโรงงานพรีคาสต์ จ.นครปฐม บริษัทฯ ได้ปรับปรุงอาคารสำนักงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยการพึ่งพาแสงและลมธรรมชาติ เลือกใช้วัสดุทดแทนพลังงาน เช่น แผงโซลาร์ เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ที่เลือกใช้สารทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ทำลายโอโซน และลดภาวะเรือนกระจก และรณรงค์การลดใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการประหยัดการใช้พลังงานให้ได้ร้อยละ 5 ภายในปี 2568 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้ครอบคลุมการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ เทียบกับปีฐานในปี 2564
จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้สำนักงานใหญ่ ใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 212,449 กิโลวัตต์ ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 9.9 และลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 36.7 เมื่อเทียบกับปีฐาน
| หน่วยงาน | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์) |
ร้อยละ | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์) |
ร้อยละ | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์) |
ร้อยละ | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์) |
ร้อยละ | |
| สำนักงานใหญ่ | 335,622 | 67 | 201,498 | 51 | 235,841 | 61.3 | 212,449 | 68.64 |
| โรงงานพรีคาสต์ จ.นครปฐม | 164,994 | 33 | 195,528 | 49 | 148,864 | 38.7 | 97,080 | 31.36 |
| รวม | 500,616 | 100 | 397,026 | 100 | 384,705 | 100 | 309,529 | 100 |
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ โดยส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดและมีประสิทธิภาพเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างถูกสุขอนามัย ตลอดจนยึดมั่นในการแสดงความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ
แนวทางการดำเนินงาน
- การลดปริมาณการใช้น้ำตามหลักการ 3 Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ปรับปรุงขั้นตอน และกระบวนในการทำงาน เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ และใช้น้ำอย่างคุ้มค่าที่สุด
- การเลือกใช้สุขภัณฑ์ในโครงการ โดยการเลือกโถสุขภัณฑ์แบบ Dual Flush ที่มีการใช้ปริมาณน้ำไม่เกิน 6 ลิตร ต่อการกดน้ำ 1 ครั้ง
- ติดตั้งมาตรวัดน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำ และตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารส่วนกลาง โดยจากการตรวจสอบ ในปี 2567 ไม่พบการรั่วซึมของน้ำในพื้นที่บริเวณโดยรอบ
ผลการดำเนินงาน ปี 2567
ในปี 2567 มีปริมาณการใช้น้ำบาดาลในโรงงานทั้งหมด 6,352 ลูกบาศก์เมตร ลดลง 36% เมื่อเทียบกับปี 2566 และลดลง 73% เมื่อเทียบกับปี 2560 (ปีฐาน) ซึ่งสาเหตุหลักมาจากในปีนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการลดใช้พลังงานในด้านต่างๆ และอีกหนึ่งสาเหตุคือ ปริมาณน้ำจากลำคลองมีเพียงพอต่อการใช้งาน ทางผู้บริหารของฝ่ายโรงงานจึงพิจารณาให้นำน้ำจากลำคลองเข้ามาใช้ในการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ แทน เช่น อุปกรณ์การโม่ปูน เป็นต้น

นอกจากนี้ในส่วนของสำนักงานใหญ่ และโรงงานพรีคาสต์ จ.นครปฐม มีการใช้น้ำประปารวม 7,064 ลูกบาศก์เมตร
| หน่วยงาน | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำ (ลูกบาศก์เมตร) |
ร้อยละ | ปริมาณการใช้น้ำ (ลูกบาศก์เมตร) |
ร้อยละ | ปริมาณการใช้น้ำ (ลูกบาศก์เมตร) |
ร้อยละ | ปริมาณการใช้น้ำ (ลูกบาศก์เมตร) |
ร้อยละ | |
| สำนักงานใหญ่ | 1,923 | 15 | 622 | 6 | 922 | 8.4 | 712 | 10.08 |
| โรงงานพรีคาสต์ จ.นครปฐม | 11,283 | 85 | 9,434 | 94 | 10,006 | 91.6 | 6,352 | 89.92 |
| รวม | 13,206 | 100 | 10,056 | 100 | 10,928 | 100 | 7,064 | 100 |
ภาพรวมในปี 2567 ปริมาณการใช้น้ำของสำนักงานใหญ่และโรงงานลดลงจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 35.36 เป็นผลมาจากการวางแผนการผลิตโดยการลดการสต็อคสินค้าคงคลังที่เกินความจำเป็น และการเลือกใช้น้ำจากลำคลองในการล้างและทำความสะอาดเครื่องจักร และได้มีนโยบายรณรงค์ลดการใช้พลังงานน้ำอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารภายในองค์กร ให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการสูญเสียทุกขั้นตอน พร้อมทั้งตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต และการขนส่งแผ่นคอนกรีตพรีคลาสต์จากโรงงานสู่โครงการต่างๆ เพื่อลดปริมาณมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกของพนักงาน เพื่อร่วมอนุรักษ์การใช้พลังงานให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวทางการดำเนินงาน
- จัดให้มีการปรับปรุงระบบการบรรทุกใหม่ ทำให้สามารถเพิ่มน้ำหนักการบรรทุก โดยไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
- คิดค้นอุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้บรรจุชิ้นงานได้มากกว่าเพื่องานขนส่งที่คุ้มค่าเนื่องจากสินค้ามีรูปแบบที่หลากหลาย โดยการใช้ A-Frame และ Rack ในการส่งสินค้า ทำให้สามารถเพิ่มน้ำหนักบรรทุก และยังลดปริมาณการใช้ไม้หมอน ถือเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
- วางแผนการจัดส่งสินค้า โดยพิจารณาจากปริมาณและระยะทางในการจัดส่งเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทั้งนี้ไม่กระทบต่อแผนการทำงานที่วางไว้
ผลการดำเนินงาน ปี 2567
ในปี 2567 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นคอนกรีตพรีคาสต์ให้มีน้ำหนักลดลง และอุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้บรรจุชิ้นงานได้มากกว่าเพื่องานขนส่งที่คุ้มค่า ทำให้สามารถเพิ่มน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ย 12.98 ตันต่อคัน ประสิทธิภาพการขนส่งเพิ่มขึ้น 23.97% เมื่อเทียบกับปีฐาน

การใช้ทรัพยากรน้ำในขบวนการผลิตในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปที่ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม และในพื้นที่พัฒนาโครงการก่อให้เกิดน้ำเสียขึ้น บริษัทฯจึงกำหนดให้มีการบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานต่างๆ เช่น พื้นที่พัฒนาโครงการปฏิบัติตามมาตรฐานของจัดสรรในโครงการบ้านแนวราบ และปฏิบัติตามมาตรฐาน EIA ในโครงการคอนโดมิเนียม สำหรับโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปปฏิบัติตามมาตรฐานน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม ISO14001:2015 เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำทิ้งตามข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดบางส่วนกลับมาใช้ในพื้นที่ ด้วยการจัดทำบ่อตกตะกอนบริหารจัดการน้ำทิ้งของ Batching plant จากน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก และเศษคอนกรีตสดที่มีค่าความเป็นด่างสูง ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และใช้เครื่อง Recycling Concrete โดยนำน้ำที่ผ่านกระบวนการตดตะกอนแล้ว กลับไปใช้หมุนเวียนในกระบวนการผลิตคอนกรีตอีกครั้ง เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรน้ำได้อีกทางหนึ่ง